發(fā)布時間:2018-07-28 通過對所除粉塵含有 的水分且為小風(fēng)量(25000m³/h)除塵器的除塵效果的變化的情況的觀察和研究,因為粉塵含有 的水分,導(dǎo)致粉塵容易粘在布袋上,導(dǎo)致除塵壓差大,布袋 換頻繁,除塵運行成本升高。為提效果,通過一些措施的制定和落實,對除塵器的除塵效果進(jìn)行了優(yōu)化,的解決了這一問題。
布袋除塵器的工作原理
布袋除塵器通過除塵風(fēng)機(jī)將除塵點的粉塵進(jìn)行了收集,帶著粉塵的混合氣體經(jīng)除塵管道運至除塵器的下氣室,含粉塵的氣體經(jīng)過布袋過濾,粉塵在布袋的外側(cè)積累,掉進(jìn)灰室中,由灰室下部的格式閥經(jīng)刮板機(jī)輸送走,經(jīng)過布袋過濾后潔凈的氣體經(jīng)過布袋進(jìn)入上氣室,由風(fēng)機(jī)經(jīng)過煙囪排入大氣。
布袋除塵器效果變化的現(xiàn)象
(1)除塵器收集的粉塵量減少。每周對除塵器進(jìn)行一次卸灰,現(xiàn)場除塵效果變差后,除塵器每次的卸灰量較除塵效果好的時候卸灰量減少30%-50%。
(2)除塵器的壓差變大。對除塵器和除塵器出口的壓差進(jìn)行了檢測,檢測發(fā)現(xiàn)除塵器和出口的壓差較前期增加150~250Pa。
(3)反吹時除塵器的震動量增加。在反吹過程中,站在除塵器頂部,除塵器的震動比前期大。
布袋除塵器效果變化的原因分析
(1)除塵器在使用的時間較長后,因為焦煤煤粉含有 的水,粘附性較強(qiáng),同時由于生產(chǎn)組織方式為間斷性組織生產(chǎn),在停機(jī)后潮濕的煤粉粘貼在布袋上,經(jīng)過一段時間的停機(jī),不反吹掉,再次開機(jī)時煤粉不容易反吹掉,導(dǎo)致布袋的通透性降低,除塵風(fēng)量減少,除塵器進(jìn)出口的壓差變大,除塵效果變差。
(2)除塵器長期運行過程中,由于運行時間較長,且部分除塵器管道布置不合理,進(jìn)行水平直角拐彎,導(dǎo)致拐彎處的吸力較小,煤粉無法被吸入除塵器,長期在拐彎處堆積,除塵器管道的流通面積減少,導(dǎo)致除塵器的除塵風(fēng)量減小,壓差增大,現(xiàn)場的粉塵無法的吸入布袋除塵器內(nèi)進(jìn)行處理,除塵效果變差。
(3)除塵器在運行一段時間后,將自動進(jìn)行反吹,將布袋上的煤粉反吹至除塵器的下部灰倉中,由于除塵器反吹風(fēng)量較小,時間短,導(dǎo)致反吹效果不好,煤粉在布袋上不能被及時反吹掉,導(dǎo)致布袋上煤粉越積越多,有的布袋甚至被煤粉直接堵塞住,失去了布袋除塵器的除塵效果。
(4)粉碎機(jī)屬于一開一備的設(shè)備,在對粉碎機(jī)除塵時,應(yīng)當(dāng)對在用的粉碎機(jī)進(jìn)行除塵,備用的粉碎機(jī)除塵管道關(guān)閉,讓除塵器的全部風(fēng)量由在用粉碎機(jī)除塵管道進(jìn)入除塵器,進(jìn)行集中除塵,這樣有助于提效果,但由于粉碎機(jī)的除塵器閥需要手動關(guān)閉,且是高處作業(yè),存在 的風(fēng)險,長期兩臺粉碎機(jī)除塵管道同時開啟,除塵風(fēng)量被備用粉碎機(jī)大量分流,在用粉碎機(jī)除塵風(fēng)量較小,無法將煤粉吸入除塵器進(jìn)行除塵,導(dǎo)致現(xiàn)場的除塵效果較差。
除塵器除塵效果措施
(l)對除塵器的布袋進(jìn)行檢查,將4個倉室的布袋一條一條的抽出進(jìn)行的檢查,對粘貼煤粉較多的布袋進(jìn)行清理和 換,所有的除塵布袋的通透性良好,能將煤粉攔截住的同時使?jié)崈舻目諝馔ㄟ^布袋,經(jīng)過風(fēng)機(jī)和除塵煙囪排除。同時將除塵布袋的檢查和清理固化,每月進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有破損或者煤粉粘附嚴(yán)重的布袋及時進(jìn)行 換。
(2)對除塵器的反吹方式進(jìn)行改造,一方面增加除塵器反吹的時間,另一方面增大反吹的風(fēng)量,在時間和風(fēng)量增加后,能夠 加的將粘附在除塵布袋上的煤粉反吹掉,除塵器的壓差處于正常范圍,使除塵器運行正常。
(3)對出差錯管道進(jìn)行改造,對現(xiàn)場的除塵管道進(jìn)行梳理,對于有水平直角拐彎的地方進(jìn)行改造,由直角拐彎變?yōu)榛⌒喂諒潱档兔悍鄱逊e的可能性,同時在拐彎處增加清理孔,定期對拐彎處的煤粉進(jìn)行清理,除塵管道。
(4)除塵器運行方式,對粉碎機(jī)除塵器的除塵管道電動閥門進(jìn)行恢復(fù),通過在地面操作按鈕將備用粉碎機(jī)的除塵管道關(guān)閉,使除塵風(fēng)量集中由在用的粉碎粉塵的除塵管道進(jìn)入除塵器,使現(xiàn)場的除塵效果增加。
通過對現(xiàn)場除塵器的運行相關(guān)現(xiàn)象和參數(shù)的分析,尋找除塵效果變化的原因,并根據(jù)原因制定了對除塵布袋進(jìn)行檢查和 換、提器反吹的效果、對除塵管道進(jìn)行改造并定期清理、除塵器的運行方式等措施,的增加了除塵器的除塵效果,了現(xiàn)場作業(yè)的環(huán)境。
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